今天是
X

用户名:

密   码: 

您现在的位置:首页 > 技术献策

技术献策

南网超高压公司攻克最后断路器保护功能验证难题

及时发现4处隐患 确保电网安全运行

作者:陈云亭 陈潜  2016-11-07

  近日,超高压公司发出通知,就做好直流工程最后断路器保护功能隐患治理和风险防控工作进行部署。在工作过程中,超高压公司及时发现了4处可能导致直流单双极闭锁的隐患和风险,并制定出相应防控措施,攻克了直流工程最后断路器保护功能验证重大技术难题,在直流输电领域填补了行业空白。


  隐患影响直流安全运行


  2015年12月18日,兴安直流宝安换流站交流站控最后断路器保护误出口导致极2闭锁,经核查,导致闭锁的原因为厂家编制交流站控程序时信号关联错误。2014年5月18日,兴安直流也曾发生由于交流站控程序最后断路器逻辑错误导致的双极闭锁。


  这两起事件暴露了该功能逻辑在厂内程序编制、厂内试验、FPT(功能性能)试验、现场分系统调试和系统调试阶段都未能充分验证,验收和运维阶段又难以发现问题。直流工程最后断路器保护功能隐患成为了近两年来影响直流安全稳定运行的因素,被南方电网公司列为重点隐患进行督办治理。


  自2015年宝安换流站极2闭锁事件发生以来,超高压公司设备部组织各直流局、修试中心和相关设备厂家,通过逻辑程序梳理、信号配置点位核对、仿真平台验证和现场回路传动等方式,积极推进在运和新建直流工程最后断路器保护功能隐患排查治理工作。


  开展拉网式隐患排查


  “为防止过电压损坏直流设备,公司各回直流工程在交流站控中均设置了最后断路器保护功能。”超高压公司设备部直流科陈潜介绍。该功能需要判别交流场所有开关、线路以及交流滤波器大组的运行状态,软件规模庞大,软件逻辑异常复杂。如宝安换流站交流站控程序就包含16万行程序代码,人工逐条进行核对非常困难,其对应的交流场所有开关状态就超过200万种不同的组合,在现场采取分合开关的方式进行全面验证根本不可能。


  但是,不进行验证就无法解决问题。针对最后断路器功能未经充分验证的隐患,超高压公司设备部组织成立了专项攻关工作组,逐步推进问题解决。


  针对现场全面验证无法实现的问题,攻关组先后召开13次技术讨论会,梳理了4家厂家的技术路线,针对最后断路器保护功能实现方式、实现逻辑以及信号回路三大环节,制定了包括程序梳理核查、仿真平台验证和现场回路验证等验证技术方案,提出了新建直流工程该保护功能验收需注意的事项,采取分环节、重点核对逻辑和信号等措施对在运和新建直流工程展开验证,先后投入人力130余人次,历时270余天,开展了280个设备间隔回路传动、550页站控软件程序核对等工作,完成5000余项仿真试验项目,测试信号约7000个,对各回直流最后断路器保护功能进行拉网式隐患排查。


  经排查验证,发现了较为隐蔽的高肇直流、兴安直流交流母线分裂运行保护逻辑不合理,牛从直流、金中直流特殊工况下最后断路器状态不识别等4处可能导致直流单极闭锁甚至双极闭锁的隐患和风险,取得重大技术突破。


  目前,超高压公司已经协调相关厂家提出了直流软件优化完善方案,将陆续结合各直流系统年度检修完成现场实施,并督促有关公司在滇西北直流工程中同步实施优化,以消除上述可能导致最后断路器保护功能误动的隐患,为南方电网直流输电系统的安全稳定运行保驾护航。


  更多精彩信息请关注中国农村电气化网!

来源:南方电网报

标签:南网超高压,断路器,保护功能,验证难题

28.3K

相关报道

指导单位:国家能源局新能源和可再生能源司
    国家电网公司农电工作部
                           中国南方电网有限责任公司农电管理部
主办单位:中国电机工程学会农村电气化专委会
北京国宇出版有限公司

联系方式:北京市宣武区白广路北口综合楼 电话:010-81290870 
北京通电广告传媒有限公司制作维护 
QQ群:11979641(已满) 173615127  122166702
京ICP证060545号 京ICP备2023005171号-1

京公网安备 11011502003629号

select 1;